【企業故事】塔山:大礦也要“過緊日子”

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塔山礦余熱綜合利用供熱系統,工作人員正在進行日常檢修。本報通訊員攝

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塔山礦全景圖。本報通訊員攝


  在晉能控股煤業集團主力礦井中,塔山礦是建礦時間相對較短的生產企業。與傳統煤企相比,無論在擁有煤炭資源上,還是在運行體制、管理機制上,都有著自身的優勢。礦井從2009年達到設計生產能力開始,已連續15年保持年產千萬噸以上的良好發展態勢,並在智能化建設水平及裝備、工藝、工效、成本、單產、單進等多項技術指標方面,均處於行業領先水平。面對優勢,塔山礦領導班子卻保持著清醒的頭腦,特別是面對今年晉能控股集團提出“深化提升年”行動,如何在人力成本上升、產量保持不變的前提下,通過管理創新、深化改革實現提質增效,將是個重大考驗。
  為此,塔山礦牢固樹立“過緊日子”思想,圍繞“增收入、降成本、割贅肉、止出血、堵漏洞”工作主線,在推行全面預算、強化煤質管理、廢舊利用等方面做文章,堅持大賬、小賬一起算,深挖企業不同區域、環節等方面的效益增長點,全方位堵塞管理漏洞,有力推動經營管控水平提升,企業高質量發展邁出堅實步伐。

推行全面預算管理,從源頭上降本增效

  今年年初,塔山礦在認真測算全年各項指標、深入分析成本結構的基礎上,通過劃小核算單位、堅持上下聯動的方式,積極推行全面預算管理,從源頭上降低生產成本,堵塞經營漏洞,讓企業增效添益。他們將確定的指標分解到月份、季度,做到年度預算、季度預算、單月預算有效銜接,同時制定了全面預算管理辦法和考核制度,每月對各單位預算指標完成情況進行跟蹤落實和考核,實時監督各單位各類費用支出和生產成本控制,逐步構建全員參與、全時段控制、全面考核的全面預算管理模式。
  “實行全面預算以來,我們將成本管控貫穿到企業生產經營全過程,不僅各類資金的使用、材料、配件、電費等可變成本的管理得到了進一步規范,同時會務費、辦公用品等非生產費用支出也實行定額管理,做到了無預算不開支、有預算不超支,預計今年全礦生產性成本將同比降低3%,非生產性成本同比降低5%。”塔山礦財務部負責人說。
  與此同時,塔山礦堅持“自己能干自己干”的原則,進一步優化經營管理模式,整合企業內部資源,提升人員配置效率。對於無法自身承接的工程,優先考慮集團內部企業,並合理整合項目分類,充分發揮業務結算付款迅速的優勢,盡可能在引進內部企業的環節上建立競爭機制,通過方案設計對比,項目報價讓利,質量服務承諾等方面擇優、錄優,有效降低費用支出。
  此外,借助大數據、5G通信等先進技術,塔山礦率先在集團公司投入使用了產量平衡時空預警系統、無軌膠輪車智能調度系統、安全雙重預防管理信息系統和井下皮帶、泵房、變電所巡檢機器人,礦井主井皮帶、井下變電所等12個場所均已實現有人巡視、無人值守。按照“採掘並舉、掘進先行”的工作思路,加快了掘進工作面智能化水平建設步伐,引進了集掘進、支護、除塵於一體的“九臂掘錨一體機”,使掘、錨、護三道工序能夠快速轉換,掘進每循環工序減少一半,每循環用時縮短1小時,迎頭用工減少近一半,人工效率提高40%,做到了效率、效益的雙提升。

努力使原煤變精煤,以煤質換煤量

  “對於塔山礦來說,精煤產率提高1%,就意味著多增加幾千萬元的收入,所以我們努力使原煤變精煤,以煤質換煤量。”塔山礦煤質部部長賈明告訴記者。
  按照“一面一策”的原則,塔山礦根據煤層賦存條件,不斷優化放煤工藝,經過反復論証,將“分段間隔多級一次放煤法”進一步優化為根據煤層厚度對應實施“單架間隔放煤工藝”“單架間隔雙輪放煤工藝”和“單架間隔雙輪放煤工藝+單輪順序放煤工藝組合”等放煤法,達到“應放盡放、煤盡矸留”的效果。優化后,原煤回收率達到78.41%,比規定回採率提高了3.41個百分點。同時,通過控制源頭煤質,以及洗選工藝優化,精煤產率達到67.8%,同比提高4.4個百分點,矸石產出率降低7.3個百分點,日均排矸減少6689噸,實現了原煤回收率、精煤產率和矸石產出率的“兩高一降”。
  加大煤炭洗選過程的管理力度,塔山礦通過嚴格控制重介分選密度,將洗選矸石發熱量控制在800大卡以內,最大程度降低原煤洗耗,保証原煤洗選“吃干榨淨”。並利用粗煤泥分流改造,在保証商品煤質量達標前提下,使原有粗煤泥流向中煤系統調整為改道精煤系統中,做到“粗糧細作”,進一步提高了精煤回收率。計劃對原煤排矸系統引進智能干選設備,提高+150mm矸石排矸精度和效率,減少矸石含煤率﹔同時對入洗原煤進行直接篩分處理改造,達到精煤降水不降質,進一步提高精煤產率,實現煤質增收。
  作為煤質管理的最后一道屏障,塔山礦嚴把“檢車、裝車、平車、計量、驗收”五大關口,儲裝運系統按時按質保障裝車質量,確保了出礦精煤質量車車合格,實現了用戶零投訴,滿意反饋百分百。同時,緊盯全年外運任務目標,把任務計劃分解到每天每個班次,精心組織、合理安排,確保了24小時晝夜暢通外運。
  過硬的質量是市場制勝的法寶。塔山礦堅持“質量就是市場、質量就是效益”的理念,從煤炭生產、洗選、運輸、港口反饋等各個環節入手,不斷強化煤質管控,有力促進了礦井整體效益的提升。以加強採制樣化驗管理工作為抓手,嚴格執行採制化操作規程,分別在井下綜採工作面、地面運輸、精煤裝車等地點,進行全方位採樣。對商品煤自動採樣機全程運行情況實時跟蹤觀察,及時處理由於濕粘煤堵塞造成採樣機停機漏採現象的發生。對每日到港精煤化驗數據進行跟蹤,及時掌握精煤發熱量和港口需求情況,迅速與礦對接關注每批商品煤到港質量反饋情況。根據市場需求,及時調整產品質量,按需生產,並針對特殊情況到港煤垛位隻能人工採樣時的採樣誤差,進一步強化溝通協調,及時採取二次採樣等措施,最大程度減小人為影響因素,減少了計量差異。同時對地銷煤出礦檢驗引進第三方檢測機構進行煤質檢測確認,減少煤質糾紛,確保企業煤質效益。

井筒告別鍋爐時代,大做余熱利用文章

  走進塔山礦一盤區風井工業廣場監控室,LED大屏上顯示著“井筒溫度10℃,室內溫度26℃”,然而整個廣場卻看不到鍋爐的“身影”,取而代之的是該礦投入運行的余熱綜合利用供熱系統,這也標志著塔山礦風井工業廣場告別鍋爐,正式邁入了清潔低碳、智能高效的供暖新時代。
  井口和井筒天冷時容易結冰影響通風,威脅井下安全生產,以往都是通過鍋爐對井筒加熱,不僅能耗高,還會產生大量的廢渣和廢氣,使用成本很高。為此,塔山礦在回風井口上方安裝了28台深焓乏風取熱機組,內置雙級取熱裝置,可以提取回風井筒乏風氣體-15℃至10℃之間的熱量,並將提取的熱量通過5台直冷式乏風熱泵機組和16台井口加熱機組升溫傳送,向井口房輸送約20℃熱風,從而實現井口保溫防凍。
  余熱綜合利用供熱系統將乏風余熱有效利用,保証井底溫度保持在2℃以上,徹底消除了井筒由於結冰造成的安全隱患的同時,還為工業廣場清潔供暖提供了解決方案。
  “我們對廠區內的13台空壓機全部安裝了余熱回收機組,通過將空壓機的機油熱量進行有效收集利用,使單機供熱能力達到245kW,日常可形成供熱能力1715kW,完全能夠滿足工業廣場供熱負荷需求。同時,空壓機余熱回收裝置可以提高產氣量10%—15%,降低空壓機工作溫度,減少故障率,使空壓機維修成本大大降低,使用壽命較改裝前會延長5—8年,可以說是一舉多得。”該礦綜合管理區區長張慧杰解釋道。
  據了解,余熱綜合利用供熱系統不僅有效解決了廢氣排放等環保問題,運行費用僅相當於傳統鍋爐的三分之一,每年還可節約費用1000余萬元,切實做到了節能減排、減員增效。
  另外,塔山礦還利用塔山發電公司余熱資源,建設了煤泥干燥車間,不僅實現了煤泥的全部回收,而且整個生產過程不消耗水,干燥過程中形成的冷凝水還可以輸送至洗煤廠循環再利用,有效提高了相關資源的利用率。
  在塔山礦的日常生產中,類似節能增效的場景還有很多。堅持大賬、小賬都要算,已越來越成為推動企業由“生產者”向“經營者”轉變的強力引擎。

本報記者賀鍇 李學林 本報通訊員劉洋

(責編:王丹)

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